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鹰星节能技改工作初显成效
发布时间:2014-07-01点击次数:1813
本报讯(通讯员 管颖)在全面实践节能、减排、降耗、增效、清洁生产的要求下,能源监察和节能技术改造显得尤为重要。自2013年3月以来,鹰星公司先后进行了企业能源利用效率评估、水平衡测试和电能平衡测试,全面开展清洁生产审核工作。先后投资了110多万元分别用于污水余热回收、余热锅炉和锅炉节煤技术改造项目。
污水余热回收项目主要是对染整废水中的热量进行回收再利用,从而达到节能降耗,缩短工艺时间,以提高单位时间产量的目的。改造后预计年节约蒸汽用量158.04吨标煤。余热锅炉项目主要是对高温烟气进行余热回收再利用,以达到提高余热回收利用率、净化烟气及悬浮物,节能降耗、减少温室效应的目的。改造后预计每年可节省标煤1017吨。锅炉节煤技术改造项目主要是安装智能化煤粉燃烧设备,经该装置产生的煤粉喷射燃烧后锅炉的炉膛温度大幅提升,一般可提升炉温100度左右,降低炉排运行速度和煤层厚度,使炉膛的燃煤充分燃烧,而且能随着温度的快速提升缩短了产油加热的时间,可充分满足用油的需求。改造后能使目前锅炉运行效率提高,在充分满足生产工艺要求的前提下锅炉热效率可达到83%左右,同时每年可节煤648吨。
目前这三个项目都已经顺利完成并正式投入使用,从初步的试运行情况来看,2014年3-5月份蒸汽消耗量比2012年同期下降了9.5%,煤炭用量比2012年同期下降了11.2%(2013年属于施工改造期,不在比较范围内),三项节能技术改造项目成效初显。
污水余热回收系统
余热锅炉